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淀粉類完全生物降解材料吹膜晶點(diǎn)異常研究
  瀏覽次數(shù):7901  發(fā)布時(shí)間:2019年09月18日 10:46:35
[導(dǎo)讀] 淀粉類完全生物降解塑料骇扇,因?yàn)榈矸鄣奶匦运じ停诖的ぜ庸み^程中的破孔是最長(zhǎng)見的現(xiàn)象。 分析穿孔的原因發(fā)現(xiàn)是晶點(diǎn)少孝,通過分析晶點(diǎn)成分继低,檢測(cè)螺桿和擠出機(jī)磨損情況確定了晶點(diǎn)產(chǎn)生的源 頭。通過調(diào)整螺桿和修復(fù)擠出機(jī)缺陷后稍走,徹底解決了吹膜破孔的問題郁季。最后調(diào)整加工工藝延長(zhǎng)了螺筒 的使用期限。
 鐘宇科钱磅,李旭寧
( 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)綠園科技有限公司,廣東深圳 518052) 

摘要: 淀粉類完全生物降解塑料似枕,因?yàn)榈矸鄣奶匦愿堑诖的ぜ庸み^程中的破孔是最長(zhǎng)見的現(xiàn)象。 分析穿孔的原因發(fā)現(xiàn)是晶點(diǎn)凿歼,通過分析晶點(diǎn)成分褪迟,檢測(cè)螺桿和擠出機(jī)磨損情況確定了晶點(diǎn)產(chǎn)生的源 頭。通過調(diào)整螺桿和修復(fù)擠出機(jī)缺陷后答憔,徹底解決了吹膜破孔的問題味赃。最后調(diào)整加工工藝延長(zhǎng)了螺筒 的使用期限。
 
關(guān)鍵詞: 完全生物降解材料虐拓,螺筒心俗,螺文元件,磨損蓉驹,位移探測(cè)儀器城榛,淀粉 


在白色污染日益嚴(yán)重,廢舊塑料回收壓力巨大的今天态兴,人類把塑料的使用逐步往可持續(xù)方向轉(zhuǎn)移狠持,由此帶來了完全生物降解材料的問世。因?yàn)橥耆锝到獠牧系某杀咎匦院褪褂锰攸c(diǎn)瞻润,我們?cè)诓牧现幸肓说矸蹎卧梗覀兎Q之為 TPS,熱 塑性淀粉( TPS) 是在外力绍撞、熱和增塑劑協(xié)同作用下正勒,原有的結(jié)晶結(jié)構(gòu)被破壞,由晶態(tài)向非晶態(tài)的轉(zhuǎn)化楚午,使其在分解前先實(shí)現(xiàn)熔融昭齐,從而具有熱塑性。它的加工溫度在 105°C ~ 190°C 之間矾柜,大多數(shù)研究表明[1]阱驾,熱塑性淀粉混合體系為假塑性流 體就谜,增加淀粉的無序化程度可以通過升高加工過程中的溫度和延長(zhǎng)物料停留時(shí)間來實(shí)現(xiàn)。從流 變學(xué)角度分析里覆,其熔體僅能在高屈服力和高剪切力的作用下發(fā)生流動(dòng)類似于合成聚合物的加工行為丧荐。因此,熱塑性淀粉可以和傳統(tǒng)塑料一樣喧枷, 使用擠出機(jī)虹统、注塑機(jī)等傳統(tǒng)機(jī)械進(jìn)行加工[2],故現(xiàn)階段開發(fā)了一款 PBSA 為基材隧甚,復(fù)配經(jīng)增塑劑 改性的熱塑性淀粉( TPS) 及聚乳酸( PLA) 车荔,制備三元復(fù)配的復(fù)合材料,進(jìn)入量產(chǎn)階段并全面推向市場(chǎng)戚扳。

       在材料逐步問世的過程中發(fā)生了很多問題忧便,其中最主要的問題集中在吹膜加工方面,但跟吹膜加工工藝無關(guān)帽借,而是跟材料本身的缺陷相關(guān)珠增。 該問題就是一直困擾淀粉類完全生物降解材料的薄膜晶點(diǎn)問題,它的出現(xiàn)會(huì)導(dǎo)致薄膜吹膜過程中 破 孔 砍艾,尺寸偏移蒂教,加工廢料增多,加工成本上漲脆荷,故本文重點(diǎn)針對(duì)這個(gè)問題做了專項(xiàng)研究凝垛。 

1 實(shí)驗(yàn)部分 

1.1 實(shí)驗(yàn)原料
PBSA 市售; PLA 市售; 熱塑性淀粉 TPS,自制蜓谋。 

1.2 實(shí)驗(yàn)儀器及設(shè)備 
吹膜機(jī)苔严,MB - 600,廣東金明塑膠設(shè)備有限公司; 雙螺桿擠出機(jī): 型號(hào) TE - 75孤澎,長(zhǎng)徑比為40∶ 1届氢,南京歐立擠出機(jī)械有限公司; 失重式喂料機(jī): 型號(hào) KT -20 系列,上海彩思機(jī)械設(shè)備有限公司 ; 位移傳感器 : M i c r o -E p s i l o n 系列 覆旭,德國(guó)米銥公司; 傅立葉紅外光譜儀( FT-IR) : 型號(hào) BRUKER VECTOR22退子,德國(guó) Bruker 公司; 完成組裝的同向 雙螺桿。 

1. 3 樣品制備
1. 3. 1 制備 TPS/PLA/PBSA 復(fù)合材料 
在80°C烘箱中將 PBSA 和 PLA 混合料烘干 5 h 型将,確保水分小于0.06% 寂祥,TPS的用量固定為30%,將三組份原料分別投入高速混合機(jī)里混合 七兜,混合均勻后送入長(zhǎng)徑比為40 ∶ 1的TE-70型擠出機(jī)中丸凭,從下料口開始到擠出機(jī)頭結(jié)束的擠出機(jī)的各段螺筒溫度設(shè)定為: 130°C/120°C/ 140°C /150°C /150°C /150°C /150°C /140°C /140°C / 160°C。螺桿轉(zhuǎn)速為 200r/min 喂料速度 50kg/h,如 此制備得到 TPS / PLA / PBSA 復(fù)合材料惜犀。

1. 3. 2 制備 TPS/PLA/PBSA 薄膜 
將 TPS/PLA/PBSA 復(fù)合材料放于烘箱中铛碑,設(shè)定溫度 85°C,烘干 4h虽界,投入吹膜機(jī)吹膜汽烦。螺桿直徑55mm,長(zhǎng)徑比 30∶ 1莉御,擠出設(shè)定螺桿轉(zhuǎn)速 30r/min撇吞,熔體溫度為 125°C,調(diào)整薄膜厚度 15μm 制備得到FLEX - 1 62 薄膜樣礁叔。

1. 3. 3 薄膜外觀觀察及成分分析 
薄膜尺寸偏移牍颈,薄膜表面有大量凸起半透明晶點(diǎn),晶點(diǎn)附近都發(fā)生明顯孔洞琅关。于是我們針對(duì)晶點(diǎn)做了集中搜集颂砸,表面處理后的晶點(diǎn)做了點(diǎn)紅外分析測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見圖 1死姚。 



圖 1 晶點(diǎn)紅外譜圖


紅外顯示 3500cm - 1 ~ 3700cm - 1 處存在明顯的吸收峰,這是玉米淀粉中締合-OH 的取代伸展振動(dòng)吸收勤篮,故確定晶點(diǎn)是淀粉含量較高的淀粉點(diǎn)都毒。


1. 3. 4 檢測(cè)螺桿尺寸和螺筒尺寸 
使用游標(biāo)卡尺對(duì)擠出機(jī)螺桿的剪切螺紋元件做磨損尺寸測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見圖 2碰缔。 

圖2 剪切塊磨損量檢測(cè)圖 

      測(cè)試結(jié)果顯示账劲,有一對(duì)剪切塊存在不匹配性,長(zhǎng)度偏差達(dá)到 0. 2mm ~ 0. 3mm金抡。 
利用位移探測(cè)器檢測(cè)擠出機(jī)螺筒磨損情況瀑焦,測(cè) 試譜圖見圖 3。 

圖 3  剪切塊磨損量檢測(cè)圖 

圖 3 測(cè)試結(jié)果顯示梗肝,在第二節(jié)螺筒到第三節(jié)螺筒處發(fā)現(xiàn)有大于 1mm 的磨損榛瓮。 

2 結(jié)果與討論
 2. 1 晶點(diǎn)形成分析 
淀粉在轉(zhuǎn)化為熱塑性淀粉的過程中,將發(fā)生三個(gè)層次的轉(zhuǎn)變[3]: ( 1) 淀粉顆粒外部破碎; ( 2) 削弱淀粉分子內(nèi)和分子間的氫鍵作用力; ( 3) 淀粉分子部分降解巫击,分子量降低禀晓。而塑化淀粉的主要原料是多元醇,如果螺桿組合上面存在缺陷坝锰,則擠出機(jī)中的塑化能力下降粹懒,螺筒內(nèi)壁存在 > 1mm 的內(nèi)凹缺陷,則會(huì)是淀粉在凹坑聚集顷级,最后以未塑化的硬質(zhì)晶點(diǎn)形式進(jìn)入材料熔體當(dāng)中凫乖,從而在吹膜工序當(dāng)中顯現(xiàn)出來。 

2. 2 設(shè)備修復(fù) 
( 1) 將同向雙螺桿中明顯磨損的剪切螺紋元件去掉,用全新螺紋元件替代; ( 2) 替換雙螺桿擠出機(jī)有磨損的螺筒帽芽,同時(shí)在完成替換后再做螺筒位移探 測(cè)删掀,結(jié)果見圖 4。 

圖 4  剪切塊磨損量檢測(cè)圖 
 
如圖 4 所示嚣镜,擠出機(jī)螺筒內(nèi)壁光滑無明顯磨損 缺陷爬迟。 

2. 3 重復(fù)制備 TPS/PLA/PBSA 復(fù)合材料并做吹膜檢驗(yàn) 
按照 1. 3. 1 的操作步驟,在已經(jīng)修復(fù)的雙螺桿擠出機(jī)中制備 TPS/PLA/PBSA 復(fù)合材料菊匿,并按照1. 3. 2 的操作步驟制備薄膜觀察薄膜外觀果付呕。 

2. 4 吹膜檢驗(yàn)結(jié)果 
整個(gè)吹膜過程中,膜泡穩(wěn)定跌捆,表面光滑徽职,膜泡尺寸無偏移,整體薄膜表面無晶點(diǎn)產(chǎn)生佩厚,如圖 5 所示姆钉。 

圖5 成品膜外觀圖

3 結(jié)論 
淀粉類完全生物降解材料,因?yàn)榈矸鄣奶匦猿撸瑢?duì)設(shè)備和螺桿的配合精度要求很高潮瓶,經(jīng)過多次重復(fù)數(shù)據(jù)的跟蹤和測(cè)試,制定了磨損的控制量化指標(biāo)钙姊,螺桿磨損尺寸配合精度差 < 0. 2mm; 螺筒內(nèi)壁磨損要求 < 0. 5mm毯辅,且生產(chǎn)過程中控制增塑劑加入口的工藝溫度,不得低于 150°C 煞额,緩解螺筒被氣蝕的程度思恐,最終的擠出溫度設(shè)定為 130°C /150°C /160°C /160°C /160°C /160°C /150°C /140°C /140°C /160°C ,經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)兩年的跟蹤膊毁,該溫度條件下胀莹, 螺筒更換的頻率從以前的一年一次,變更為現(xiàn)在的3 年一次婚温。
 
參考文獻(xiàn) 
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